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modellbau:planes:kkquattro
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-====== KK Quattrocopter ======+====== KK(2) Quattrocopter ======
  
  
 <columns> <columns>
-{{:modellbau:planes:kkquattrocopter:kk_quattrocopter_32.jpg?300&direct| }}+{{:modellbau:planes:kkquattrocopter:kk2_quattrokopter_04.jpg?300&direct| }}
 <newcolumn> <newcolumn>
-    * Länge/Breite55cm +    * Motorabstand32cm 
-    * Motorabstand: 30cm +    * Motorabstand diagonalca 45cm 
-    * Gewicht: ca 700g+    * Gewicht: ca 740g mit Akku
     * Steuerung: KK Multicopter Platine Nick/Roll/Yaw/Pitch     * Steuerung: KK Multicopter Platine Nick/Roll/Yaw/Pitch
-    * Motor: 4x [[hk>8474|A28L brushless Outrunner 1050kv]] [NICHT OPTIMAL] mit 8x4,5 Props +    * Motor: 4x [[hk>8474|A28L brushless Outrunner 1050kv]] mit 8x4,5 Props, Achse Umgebaut.
     * Regler: 4x [[hk>4204|Turnigy Plush 10]]     * Regler: 4x [[hk>4204|Turnigy Plush 10]]
     * Empfänger: [[hk>16675|FrSKY D6FR 6Ch]]     * Empfänger: [[hk>16675|FrSKY D6FR 6Ch]]
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     * Schub: ca g     * Schub: ca g
 </columns> </columns>
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 Nachdem der Tri ja wirklich prima fliegt, man aber beim rumheizen doch wegen der fehlenden Leistung am Heck doch an die Grenzen kommt gibts jetzt noch nen neuen Quattro. Nachdem der Tri ja wirklich prima fliegt, man aber beim rumheizen doch wegen der fehlenden Leistung am Heck doch an die Grenzen kommt gibts jetzt noch nen neuen Quattro.
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 Nachdem ich mittlerweile noch ein paar andere Kopter gebaut habe dient mit dieser mittlerweile als Testsystem für neue Steuerungen sowie zum Spass-Rumbolzen mit der KK Platine. Nachdem ich mittlerweile noch ein paar andere Kopter gebaut habe dient mit dieser mittlerweile als Testsystem für neue Steuerungen sowie zum Spass-Rumbolzen mit der KK Platine.
 Geflogen wird Ohne Kamera oder sonstigen Schnickschnack. Geflogen wird Ohne Kamera oder sonstigen Schnickschnack.
- 
-Von den A28L bin ich mittlerweile nicht mehr überzeugt, sind sind einfach zu schwer für 8er Props und Quattros dieser Größe..., die [[hk>4699|Keda 20-50S 8A 1088kv]] sind hier deutlich effizienter. 
  
 Wow, eben mal mit der 4,7er Acro Firmware geflogen, mit 50% DR und 30% Expo isser schon schön agil, ohne DR aber mit 40% Expo rockt das echt. Rolle und Loop macht er fast auf der Stelle wenn man den Knüppel an den Anschlag haut. Beim Rolle Links und beim Loop bricht er etwas aus, ich tippe das der Vordere rechte Motor hier nicht ganz nachkommt mit der Leistung, der klingt auch teils etwas komisch. Wow, eben mal mit der 4,7er Acro Firmware geflogen, mit 50% DR und 30% Expo isser schon schön agil, ohne DR aber mit 40% Expo rockt das echt. Rolle und Loop macht er fast auf der Stelle wenn man den Knüppel an den Anschlag haut. Beim Rolle Links und beim Loop bricht er etwas aus, ich tippe das der Vordere rechte Motor hier nicht ganz nachkommt mit der Leistung, der klingt auch teils etwas komisch.
 +
 +Gestern wieder 4 Akkus mit der Acro-Firmware verflogen es macht einfach nur Spass! Loope und Rollen klappen jetzt in alle Richtungen, auch mehrfach, mit Vollschub rumbolzen geht auch prima. Es treten aber scheinbar ganz ordentliche Kräfte auf, ich hab wieder im Flug ne Haube eingebüßt und 2x is mir der Akku aus dem Klett gerutscht - zum Glück halten die Dean Stecker sehr gut so das man mit hängendem Akku weiterfliegen kann - hier muss ich noch nachbessern... 
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 +Mittlerweile habe ich das KK2 auf dem Kopter ausprobiert, geht auch klasse, nur man sollte keine Rollen mit aktiviertem Dual-Rate fliegen! 2 Ausleger verbogen, einer gebrochen. Das ganze wird neu aufgebaut!
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 +So, Neuaufbau vollzogen, Diesmal der Einfachheit halber mit einer Flyduino Centerplate, sonst alles soweit beim alten. 
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 +Hammer die kk2 Platine, ich habe P und I Werte jetzt extrem knackig eingestellt, so das er im Schnellflug etwas das schwingen anfängt,dafür rastet sie total brutal auf einem Winkel ein beim Fliegen, so macht das Spass, der beste Rate mode den ich bis dato gesehen habe. Stick Scaling liegt jetzt bei 100, dafür 60% Expo. Wenn ich den Roll knüppel einen Sekundenbruchteil zu lange auf Vollausschlag halte macht das Ding direkt 3 Rollen ;-) Meine billigst Props von lxrcmodel halten den Belastungen nicht Stand, hab gestern 2x im Flug ein Blatt eingebüßt und musste notlanden - was erstaunlicherweise noch halbwegs ging trotz der Extremen Unwucht.
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 ===== Fotos: ===== ===== Fotos: =====
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 {{gallery>modellbau:planes:kkquattrocopter?direct}} {{gallery>modellbau:planes:kkquattrocopter?direct}}
  
  
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Ich garantiere bei meinen Bauberichten und Teilelisten keine Vollständigkeit etc...es wird aus den Teilen gebastelt die gerade herumliegen.
Bitte keine Anfragen zum Bau/Fräsen von Frames, Teilen oder sonstigen Aufträgen. Ich betreibe die Seite rein als Hobby und nutze die zur Verfügung stehende Zeit gerne für meine eigenen Projekte.
Bei einigen Projekten werde ich zu gegebener Zeit die Pläne veröffentlichen - aber auch hier lasse ich mich ungern hetzten ;-)

No waranties for completeness of any contructions, part lists etc.. I build from party i have just lying around in my workshop.
Please, No requests to buy frames, builds, etc.. I run this page in my spare-time and as hobby only. Want to keep my free time to work on my own projects - sorry
I will release the plans for some build at some point in time, but again, please don't ask for unreleased plans, i don't want to get rushed ;-)

modellbau/planes/kkquattro.1331394536.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/08/23 (Externe Bearbeitung)